將對變頻器電流的采樣從變頻器輸入側(cè)移至輸出側(cè),主要原因有:
(1) 變頻器輸出側(cè)電流中雖然也含有大量的高次諧波,但由于變頻器采用正弦波SPWM調(diào)制,輸出電流波形接近正弦波,有效值是平均值的1.2~1.5倍,采用整流系儀表顯示時,可以通過適當(dāng)?shù)姆绞綄ζ湔`差進(jìn)行補償。
(2) 由于變頻器電源輸入側(cè)電流波形是輸入電壓波形峰值處帶雙尖峰的間斷脈沖,輸出側(cè)電壓波形是等高而寬度按正弦波形變化的矩形脈沖,輸入和輸出側(cè)的電流波形是在相同的電壓(最大值)下形成的,在輸入側(cè)和輸出側(cè)的電流應(yīng)基本相同,在輸出側(cè)對變頻器電流進(jìn)行測量不會引起大的誤差,而且在輸出側(cè)對電流進(jìn)行測量,從電 機(jī)角度來說更符合實際。
隨著技術(shù)的發(fā)展,能夠反映電流有效值測量工具越來越多,但是都比較昂貴。變頻器說明書上推薦使用電磁式電流表,它是利用電流信號產(chǎn)生的磁場使固 定鐵片和可動鐵片相互吸引或排斥,帶動測量機(jī)構(gòu)偏轉(zhuǎn)而指示電流值的,測量機(jī)構(gòu)的偏轉(zhuǎn)角近似與所測電流的平方成正比,基本上能反映含高次諧波電流的有效值。
但這種型號的電流表準(zhǔn)確度相對較低,在電流較小時,誤差較大;由于它利用磁場轉(zhuǎn)動且本身磁場較弱,易受外磁場的影響,有時誤差會大一些。
在將電流互感器的位置移至輸出側(cè)后,由于電流波形趨于正弦波,有效值和平均值差值不是太大,在現(xiàn)場對電流顯示要求不是太高的情況下可采用1T1動鐵式電流表或整流系儀表(但需進(jìn)行補償)均可,我們?nèi)匀徊捎昧嗽?2L6-A 20/5整流系電流表對變頻電流進(jìn)行顯示。
采用增大一次電流的方法,在電流互感器的一次側(cè)增加一定的匝數(shù),將電流互感器一次側(cè)電流調(diào)整到100A左右,使電流互感器本身的磁化力和漏磁通達(dá)到比較小的程度。
為此,我們作了如下的改動,在變頻器輸出側(cè)增加200/5的電流互感器,在200/5的電流互感器一次側(cè)纏繞13匝,實際變比為15.385 /5,在二次側(cè)比20/5電流互感器多計量電流30%,可用于補償有效值和平均值之間的誤差和二次回路中的各種損耗。
實際電流互感器按20/5計算。這樣做的目的是在電流互感器一次側(cè)增加電流值時,實際的電流互感器變比并不變,與原有設(shè)計相符(只需在更換后的電流互感器上掛牌標(biāo)明原變比和實際變比,以備日 后核查)。
這樣按正常時洗液泵電機(jī)回路電流10A計算,電流互感器一次側(cè)在纏繞13匝后電流可以達(dá)到130A左右,從而使電流互感器本身的磁化力和高次諧 波引起的漏磁通達(dá)到相對比較小的程度,而高次諧波引起的磁滯、渦流等各種損耗也由于二次回路的去磁作用不會明顯增大,相對保持在一個較小的范圍內(nèi)。
從變頻器柜到現(xiàn)場控制箱的點電纜有30m左右,為減小電纜帶來的傳輸誤差,我們利用了現(xiàn)場控制箱相對比較大和洗液泵主回路電纜截面比較小的有利條件,在現(xiàn)場控制箱內(nèi)加裝了一個電流互感器,把主回路電纜穿入了控制箱,從主回路的一相上取得了電流信號。直接在控制箱上采用42L6型電流表進(jìn)行顯示。
由于變頻器室接近電機(jī)負(fù)載,相對增加了變頻器柜與主控室的距離,同樣為了減小電纜帶來的傳輸誤差,在變頻器輸出側(cè)增加200/5的電流互感器,一次側(cè)纏繞13匝的基礎(chǔ)上,又在變頻器柜內(nèi)增加了BS4I型電流變送器,將電流互感器回路的0~5A含有大量高次諧波的電流信號轉(zhuǎn)變?yōu)?~20mA直流信號,通過原電纜傳輸至主控室計算機(jī)柜,在計算機(jī)柜上采用RZG-21004~20mA/4~20mA信號隔離器進(jìn)行現(xiàn)場與主控室信號的隔離,保障計算機(jī)系統(tǒng)的安全。
聯(lián)系方式
郵箱:15214375780@163.com 地址:上海市松江區(qū)高技路655號4棟413-415